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階梯環(huán)(Cascade Mini Ring)填料
階梯環(huán)(Cascade Mini Ring)填料應(yīng)用價(jià)值分析技術(shù)開發(fā)來的一種改進(jìn)的開孔環(huán)型填料。國外稱之為Cascad Mini-Ring,也縮寫CMR。這種填料吸收了短拉西環(huán)的特點(diǎn),改變了填料環(huán)高與直徑相等的傳統(tǒng)習(xí)慣,降低了環(huán)的高度,減薄了材料的厚度,并在環(huán)的兩側(cè)端增加了翻邊,它的高約為直徑的一半,不的一邊有錐形翻邊,環(huán)壁上開有窗孔,并有彎曲葉片伸向環(huán)心。由于高度減小及錐形翻邊的特殊結(jié)構(gòu),不但改善了填料層內(nèi)氣液分布,而且增加了氣液接觸點(diǎn),有利于液體匯聚分散及膜表面的不斷更新,使傳質(zhì)得到強(qiáng)化,分離效率大大提高。一般階梯環(huán)填料較鮑爾環(huán)填料的通量可提高10-20%,壓降低30-40%,分離效率視具體工藝均有不同程度的提高。到目前為止,全世界已有1000個(gè)以上的階梯環(huán)填料塔在吸收。汽蒸和蒸餾等操作中應(yīng)用。根據(jù)具體情況,階梯環(huán)可以代拉西環(huán),鮑爾環(huán),泡罩板,浮閥板和篩板,達(dá)到高效,高產(chǎn)以及節(jié)能的目的.我公司生產(chǎn)的CMR填料其性能優(yōu)點(diǎn)1.通量大壓降小,2效率高,3操作彈性大4,抗污性好,5最小潤濕速率小,6有利于液—液萃取操作。
階梯環(huán)(Cascade Mini Ring)填料幾何特性數(shù)據(jù):
Packing Size | Dimension mm (ODxIDxHxTHK) | Bulk Density kg/m3 | Bulk Quantity pcs/m3 | Specific Area m2/m3 | Void % | F Factor m-1 |
0P | Φ17×Φ15×H6×0.3 | 472 | 530,000 | 427 | 94 | 55 |
1P | Φ25×Φ22×H8×0.3 | 270 | 150,000 | 230 | 96 | 40 |
1.5P | Φ34×Φ29×H11×0.3 | 201 | 60,910 | 198 | 97 | 29 |
2P | Φ43×Φ38×H14×0.4 | 230 | 33,170 | 164 | 97 | 22 |
2.5P | Φ51×Φ44×H17×0.4 | 186 | 17,900 | 127 | 97 | 17 |
3P | Φ66×Φ57×H21×0.4 | 139 | 8,800 | 105 | 98 | 14 |
4P | Φ86×Φ76×H29×0.4 | 143 | 5,000 | 90 | 98 | 10 |
5P | Φ131×Φ118×H41×0.6 | 136 | 1,480 | 65 | 98 | 7 |
海鹽新世紀(jì)石化設(shè)備有限公司產(chǎn)品用途
階梯環(huán)(Cascade Mini Ring)填料
此產(chǎn)品我公司直接用于國內(nèi)各大合成氣或天然氣生產(chǎn)合成氨的CO2凈化塔中,代替瓷鞍環(huán)填料、鮑爾環(huán)填料以及塔板,在這些裝置中使塔的通量較原設(shè)計(jì)能力提高了150%,
在精餾塔中代替現(xiàn)有的填料或塔板亦取得明顯的效果,我公司曾經(jīng)在甲醇吸收塔和精餾塔的改造過程中,將原為φ710mm的甲醇篩板精餾塔進(jìn)行改造,在保持同樣的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品純度的情況下,將篩板更換成同樣高度的No.2金屬CMR填料,由于傳質(zhì)效率的提高,使回流比25減少至12,因此減少了再沸器和冷凝器的熱負(fù)荷,節(jié)省蒸汽21%、電耗19%,我公司還對原為金屬拉西環(huán)填料的甲醇吸收塔及甲醇蒸餾塔改造的方案進(jìn)行了核算,這樣還可以得到更大的經(jīng)濟(jì)效益。
我公司在常壓煉油塔中也進(jìn)行過改造,將自塔底第9塊塔板到第20塊塔板改為CMR填料,原高度不變,采用專門設(shè)計(jì)的塔內(nèi)件,并對管道稍做修改,就可使總理論板數(shù)增加350%,不但增加了原油分割的清晰度,且因取消了一個(gè)分離裝置,還節(jié)省了能量和費(fèi)用。
在減壓煉油塔中,我公司用2.13m高的No.3金屬CMR填料代重柴油段的4層塔板,用1.83m高的填料代替下部汽提段的3層塔板,改造后輕柴油熱能回收率提高18%,干點(diǎn)降低、塔頂輕組分減少,重柴油提出率增加40%,熱能回收增加70%,干點(diǎn)增高,重柴油量增加,重金屬含量減低,塔的總壓降降低。
CMR填料應(yīng)用到萃取塔中亦可收到提高通量和傳質(zhì)效率的效果。我公司曾經(jīng)在潤滑油糠醛抽提塔改進(jìn)中,有一φ1500mm的填料抽提塔,將原有8段2.74m高的鋁質(zhì)拉西環(huán)填料更換為的No.2鋁階梯環(huán)填料,操作溫度為93.3度,設(shè)備尺寸不變.變更填料后處理量提高了44%,傳質(zhì)系數(shù)提高了47%.
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