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馬鋼2500m3高爐料流調節(jié)閥故障診斷分析

點擊次數(shù):773 發(fā)布時間:2009/2/11 8:22:50

馬鋼2500m3高爐采用了PW型串罐式無料鐘爐頂。采用液壓及計算機自動控制的料流調節(jié)閥和水冷齒輪箱帶動的布料溜槽進行靈活、均勻布料,并采用軟硬密封,實現(xiàn)了大型高爐的高壓操作。由于現(xiàn)代化的爐頂設備精密復雜,出現(xiàn)故障有一定的隱蔽性,尤其料流調節(jié)閥是正常布料的關鍵設備,而且是全封閉傳動設計,一旦出現(xiàn)故障將導致整個爐頂設備無法正常工作,造成高爐長時間減風或休風。本文根據(jù)馬鋼使用無料鐘爐頂設備近9年的經驗,詳細地分析爐頂裝料的工藝流程和每個部件的工作原理,對料流調節(jié)閥開關異常進行綜合診斷分析,從外部現(xiàn)象準確地確定故障的部位和發(fā)生原因,針對不同的情況采取相應排除措施,以*短的時間、*簡單的處理方法、*少的生產損失,迅速果斷地排除故障。

    1 料流調節(jié)閥的結構形式與性能參數(shù)

    料流調節(jié)閥的結構如圖1所示。料流調節(jié)閥性能參數(shù)見表1。

    2 常見開關異常故障診斷及排除方法

    2.1 因料流調節(jié)閥上、下料襯板松動引起的開關異常

    料流調節(jié)閥上、下閥體表面各襯有6塊高合金鑄鐵襯板,由連接螺栓固定,但通過一段時間的使用,加上長期的爐料沖擊,導致料流調節(jié)閥襯板松動,或襯板磨損后螺栓松動離開原始固定位置,產生了上、下料閘之間或上料閘表面與導料管口之間產生卡阻。由于它們之間的設計間隙要求在1O~15mm,以防止關閉門后漏料,所以一旦出現(xiàn)上述現(xiàn)象,閘門在閉合時有剛性沖擊,極易造成閘門卡死,料流調節(jié)閥無法開關。

表1 料流調節(jié)閥性能參數(shù)

項目

參數(shù)

設計壓力,MPa

2.7

工作壓力,MPa

2.45

工作溫度,C

120~180

油缸型號,mm

Ø100/Ø70×470

油缸活塞桿直徑,mm

70

油缸全行程,mm

470

油缸簡直徑,mm

100

油缸工作壓力,MPa

20

旋轉角度

63o

開口精度

±2o

開啟、關閉時間,s

料流調節(jié)閥通徑,mm

DN750

    排除方法:首先判斷有無硬性卡阻的聲音,再查看油缸工作壓力有無升高現(xiàn)象。確定后,采取多次強迫開關料流調節(jié)閥,利用上、下料閘之間的沖擊力,振脫松動襯板或撞彎卡阻的螺桿,一般能暫時恢復自由開關。如強迫沖擊10余次無效果,只有休風后迅速拆除更換襯板或更換螺栓以徹底解決。

    2.2 剛性異物卡阻料流調節(jié)閥只能開但關不到位

    高爐上料是由槽下料倉通過上料主皮帶輸送到爐頂,在上料過程中磨損的料倉壁板或圓鋼或角鋼頭,偶然的情況下隨爐料一起裝入爐頂正好卡在料閘之間,導致料閘關不到位和下密封閥夾緊不到位或旋轉不到位。

    排除方法:如發(fā)現(xiàn)料流調節(jié)閥在計算機上的關閉信號無,趕快去現(xiàn)場確定油缸活塞桿位置是否完全壓到位。若沒有完全壓到位,并且開關停止位置比較固定,又有明顯的剛性沖擊,則表明有剛性異物卡阻,這時,無法從外部解決,必須休風進料閘用氣割割除異物,消除隱患,恢復正常上料。

    2.3 因液壓系統(tǒng)故障引起的開關動作緩慢

    料流調節(jié)閥的開關動作是靠液壓油缸執(zhí)行的,油缸是由爐頂液壓站控制的,所以液壓系統(tǒng)的故障也能引起料流調節(jié)閥開關異常。

    排除方法:如發(fā)現(xiàn)料閘開關動作變慢,但料閘開關平穩(wěn)且內部沒有沖擊現(xiàn)象,可以排除機械卡阻,把檢查重點放在液壓系統(tǒng)上。這時,因液壓系統(tǒng)問題可能導致油缸活塞桿停止位置不固定,且推行緩慢,從液壓站頂電磁閥試一下,油缸應開關正常。液壓和電氣同時檢查液壓閥臺及電磁閥電控回路,判斷是液壓閥臺系統(tǒng)節(jié)流閥口有異物堵塞,還是控制電磁閥輸入電流過小。這時液壓節(jié)流閥更換或清洗,電磁閥電氣控制放大板輸入電流適當調大能迅速排除故障。

    2.4 因外部四連桿傳動機構故障引起的開關卡阻

    料流調節(jié)閥的動作由四連桿機構將油缸的直線運動變?yōu)樾D動作,四連桿機構暴露在下部閥箱的外部,較容易檢查,但其故障現(xiàn)象容易同其他故障混淆,所以在判斷其他故障原因時,必須首先排除四連桿機構的異常。

    排除方法:在現(xiàn)場仔細檢查四連桿機構的鉸接處和各銷軸,可能產生鉸接處有剛性異物卡阻,要清理異物,吹掃四連桿機構,也可能四連桿的銷軸長期運行產生松動退出,退出部分與其相鄰連桿之間產生卡阻,導致無法正常運動,要將退出的銷軸進行復位并固定,將銷軸注油潤滑保持靈活轉動的狀態(tài)。排除上述兩種故障后,四連桿機構仍然運行不靈活,可能是軸承缺油,必須對機構前后軸承強制注油恢復潤滑功能,這樣四連桿機構就可以正常工作,消除卡阻。

    2.5 因軸承組件卡阻造成的開關失靈

    轉動機構軸承組件卡阻引起的故障是*致命的故障,比較難以處理,就是高爐休風也無法在短時間內恢復設備功能,只有等到高爐20h以上的年修時更換下部閥箱來排除故障,如何維持生產是我們設備工作者探索的目標。先分析故障產生的原因,料流調節(jié)閥內側軸承密封裝于下部閥箱內部,經常經受爐頂高溫烘烤,易引起內側軸承密封件老化,降低密封效果,如果外側的密封性能差時,易形成氣流通道,這樣高爐煤氣的灰塵等雜質會粘附在有油脂的軸承滾道上,造成軸承摩擦力增大,引起軸承劣化,逐漸地影響料流調節(jié)閥的開關。

    料流調節(jié)閥轉動軸承異常分別于1998年l1月和2002年l1月出現(xiàn)過2次。開始是料流調節(jié)閥外側軸承密封處出現(xiàn)輕微漏氣現(xiàn)象,引起轉動軸承滾道進入煤氣灰塵,隨后幾天,出現(xiàn)油缸工作壓力上升,接近液壓系統(tǒng)壓力(如圖2所示)。料閘關閉角度差7o~ 8o,并逐步擴大,引起料閘漏料,在開閉料閘時,四連桿機構擺動較大。我們采取對轉動軸承強制加油后,油缸工作壓力又上升到系統(tǒng)壓力,料流調節(jié)閥工作到第14天左右時,油缸完全不能動作。

    排除方法有二:

    (1)采用將油缸直徑加大的辦法來增加油缸推力(用2t手拉葫蘆拉在力臂上,發(fā)現(xiàn)有轉動跡象)。先計算原油缸的推力:

    F1=P1×S1=P1×π(1/2D12=20×3.14×25×1O-4=15700(N)

    然后將油缸的活塞直徑加大到125mm,計算增加的推力:

    F2/F1=P2×S2/P1×S1=S2/S1=D22/D12=1252/1002=1.56
    ΔF=F2-F1=8792(N)

    增大油缸直徑可以增大8792N推力,這時料閘系統(tǒng)又可以靈活轉動了。

    (2)采取增加油缸活塞桿頭部連接處力臂長度的方法。因為故障發(fā)生時可能沒有現(xiàn)成的加大油缸,如果不及時處理,高爐無法正常生產,所以采取加長力臂長度可非?旖莸嘏懦收稀

    B為加長力臂400mm,將力臂A 兩側焊接翼板,并加工銷軸孔C,將油缸通過軸銷同桿B相連,這樣原桿A的長度變?yōu)锳+B,使旋轉點D的轉矩增大,以克服軸承的卡阻使之重新轉動,這樣在短時間內搶出加大油缸的制作時間,待加長力臂仍無法解決卡阻時,再將加大油缸換上。生產實踐表明,使用這種方法一般能堅持1個月以上,能保證高爐正常上料。

    3 結語

    通過馬鋼2500m3高爐無料鐘爐頂9年的運行實踐,我們體會到要準確判斷料流調節(jié)閥開關異常故障,必須全面觀察,相互印證,抓住故障的本質,找出*佳排除方案。另外,要認真觀察設備運行中的微小劣化趨勢,加強周期點檢維護,將事故消除在萌芽狀態(tài),確保生產持續(xù)有效運行。

原創(chuàng)作者:浙江金鋒自動化儀表有限公司

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