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技術(shù)文章
尿素裝置高壓合成回路中調(diào)節(jié)閥的技術(shù)改造
中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司尿素裝置采用意大利斯納姆氨汽提尿素生產(chǎn)工藝,其生產(chǎn)的特點(diǎn)是高溫、高壓,整個生產(chǎn)過程中存在有強(qiáng)腐蝕、易結(jié)晶的甲銨及尿液。由于強(qiáng)烈的沖刷及腐蝕作用,時常出現(xiàn)調(diào)節(jié)閥損壞現(xiàn)象,特別是高壓系統(tǒng)的調(diào)節(jié)閥,事故多,壽命短,處理過程復(fù)雜并且時間較長,嚴(yán)重威脅著尿素裝置的長周期運(yùn)行。
1 高壓氨泵出口氨回流閥閥體的改造
FV-09102A/B是尿素裝置高壓氨泵出口高壓氨回流控制閥,閥前壓力26MPa,閥后壓力1.8MPa,由于此閥所受靜壓高、差壓大,生產(chǎn)中多次出現(xiàn)閥體和密封件沖刷氣蝕損壞,造成液氨泄漏事故,嚴(yán)重威脅著現(xiàn)場工作人員的人身安全。后將此閥由原來的單級減壓改型為多級減壓閥,仍出現(xiàn)閥體穿孔漏氨現(xiàn)象。解體檢修發(fā)現(xiàn)導(dǎo)流套物料出口處,閥體大面積沖刷氣蝕。
通過分析認(rèn)為,閥體沖刷氣蝕的主要原因是閥前后差壓過高以及閥體材質(zhì)選型不當(dāng)。2002年將此閥閥體更換為316L不銹鋼,此問題得到徹底解決。
2 汽提塔液位控制閥損壞原因及改進(jìn)
自開車以來,尿素裝置汽提塔液位控制閥LV-09202多次出現(xiàn)震動、填料泄漏及閥桿、導(dǎo)向套、閥座損壞事故,嚴(yán)重威脅尿素裝置的安穩(wěn)運(yùn)行。
在正常生產(chǎn)過程中,此閥長期處于小開度下工作,急劇的流速壓力變化導(dǎo)致閥桿產(chǎn)生劇烈的震動。在高壓差、強(qiáng)腐蝕性的環(huán)境下,鈍化層很快遭到破壞,加快了腐蝕速度,嚴(yán)重影響閥的使用壽命。檢修過程中發(fā)現(xiàn)閥桿、導(dǎo)向套及閥座腐蝕損壞較為嚴(yán)重。
通過對此閥進(jìn)行分析,認(rèn)為造成事故的主要原因有以下幾點(diǎn):
① 選型時流通能力過大;
② 導(dǎo)向套強(qiáng)度不夠;
③ 閥桿懸空過長。
為了徹底解決問題,我們對此閥進(jìn)行了技術(shù)改造:
① 將原導(dǎo)向套取出,經(jīng)精確測量得到尺寸數(shù)值,加工加長了導(dǎo)向套。
② 用四根加強(qiáng)筋把導(dǎo)向套末端與閥體焊接成一體,從而增加了導(dǎo)向套的強(qiáng)度,減小了導(dǎo)向套與閥體、閥桿的配合間隙。
改造后,消除了導(dǎo)向套以及閥桿的振動,閥門的使用壽命由原來運(yùn)行50多天延長到目前的3年多。
3 尿素合成塔出口控制閥HV-09203的技術(shù)改造
尿素合成塔出口控制閥HV-09203是一個蝶閥,自開車以來,連續(xù)多次出現(xiàn)閥桿從中部斷裂。分析認(rèn)為故障原因主要有以下幾點(diǎn):
① 閥桿太細(xì),而且鉆有兩個銷釘孔,強(qiáng)度大大降低。
② 執(zhí)行機(jī)構(gòu)推桿活動范圍過大,致使閥處于關(guān)閉狀態(tài),閥桿與閥盤之間扭力過大。
③ 閥盤在閥體內(nèi)定位不準(zhǔn)確,造成下部摩擦,迫使閥桿扭矩增大。
④ 閥桿與閥盤處于高差壓、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)中,外力和腐蝕使閥桿斷裂。
對該閥的結(jié)構(gòu)和工藝條件的要求進(jìn)行分析,研究決定對該閥進(jìn)行技術(shù)改造。其改造方案為:
① 閥體填料函底孔由Φ18.5改為Φ21.9。
② 閥盤內(nèi)孔由Φ18.0改為Φ21.0,其余尺寸不變,保證填料環(huán)尺寸不變。
③ 把閥桿雙導(dǎo)向和閥盤配合部直徑加大3.0mm為21.0mm,截面積比原來增加171%,強(qiáng)度大大提高。
④ 為確定閥盤在閥體中準(zhǔn)確位置,測出填料函底孔與閥桿加大處準(zhǔn)確尺寸,采用填料底環(huán)把閥盤閥桿準(zhǔn)確定位。
采取以上改造措施后,該閥的運(yùn)行周期由原來10天左右提高到目前的兩年以上。
4 高壓合成回路壓力控制閥PV-09207A閥芯的改造
PV-09207A是尿素裝置高壓合成回路壓力控制閥,原小開度下自控一直良好,當(dāng)DCS輸出MV值為0時,閥全關(guān),高壓系統(tǒng)壓力迅速上升;當(dāng)MV值上升到1%時,此閥未發(fā)現(xiàn)明顯動作時,高壓系統(tǒng)壓力又迅速下降,造成高壓系統(tǒng)壓力大幅度波動,嚴(yán)重影響生產(chǎn)工藝及操作。通過對此閥進(jìn)行解體檢查及對故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,我們認(rèn)為此閥故障的主要原因有以下三點(diǎn):
① 調(diào)節(jié)閥口徑選擇過大。
② 流量特性選擇不當(dāng)。
③ 長期的沖刷及腐蝕。
我們對以上原因進(jìn)行分析,認(rèn)為把原設(shè)計的線性特性改為等百分比特性能夠解決此問題。理由為:
① 等百分比流量特性是單位位移變化所引起的流量變化,與此點(diǎn)的原有流量成比例,而流量相對變化值是一個常數(shù),也即小開度情況下流量小,流量變化也小,調(diào)節(jié)平穩(wěn)緩和,因而在小開度情況下適應(yīng)性比直線特性強(qiáng)。
② 等百分比特性大量流量集中在后面,調(diào)節(jié)閥開度為70%時,相對流量只有36.2%;90%時為71.2%,所以一般情況下選等百分比流量特性的調(diào)節(jié)閥比選直線特性的閥口徑要大一個檔次,這樣正好可以解決PV-09207A閥口徑選擇過大的問題。
基于以上原因,我們對此閥閥芯進(jìn)行了改造,首先將閥芯外徑堆焊加大;其次將閥芯由線性加工為等百分比特性。改進(jìn)后,此閥應(yīng)用情況良好,正常產(chǎn)時開度可控制在30%~45%之間,避開了小開度不穩(wěn)定區(qū),徹底解決了此閥失控問題。
原創(chuàng)作者:浙江金鋒自動化儀表有限公司