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技術(shù)文章
風(fēng)機(jī)風(fēng)門執(zhí)行機(jī)構(gòu)存在問題及技術(shù)改造
1 前言
馬鋼第三燒結(jié)廠185m2燒結(jié)機(jī)尾電除塵系統(tǒng)承擔(dān)著燒結(jié)主機(jī)、單棍、帶冷及轉(zhuǎn)運(yùn)站等45個(gè)揚(yáng)塵點(diǎn)的粉塵回收處理。煙氣處理量78.6×104m3/h,其除塵風(fēng)機(jī)選用Y4-73-11NO311/2F左45°型鍋爐引風(fēng)機(jī),功率1600kW。原設(shè)計(jì)配置風(fēng)門調(diào)節(jié)為四連桿機(jī)構(gòu),電動(dòng)執(zhí)行器選用DKJ-510型。
2 存在問題分析
經(jīng)投用至今8年多生產(chǎn)實(shí)踐,該系統(tǒng)除塵風(fēng)機(jī)風(fēng)門執(zhí)行機(jī)構(gòu)存在多方面不足:
2.1 電動(dòng)執(zhí)行器選型偏小
該除塵風(fēng)機(jī)屬大型鍋爐引風(fēng)機(jī),而風(fēng)門執(zhí)行器選用DKJ-510型規(guī)格偏小,實(shí)用中無(wú)論是電動(dòng)還是手動(dòng)均顯負(fù)載阻力較大、操作困難,同時(shí)出現(xiàn)風(fēng)門工作點(diǎn)漂移、自鎖困難等現(xiàn)象。
2.2 執(zhí)行器安裝基礎(chǔ)強(qiáng)度不夠
原設(shè)計(jì)電動(dòng)執(zhí)行器安裝在距地面+3.5m高平臺(tái)上,安裝平臺(tái)為混凝土板簡(jiǎn)支結(jié)構(gòu),強(qiáng)度及剛度均較差,風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)導(dǎo)致其整體震動(dòng),因此也破壞了執(zhí)行器自鎖功能的穩(wěn)定性。
2.3 四連桿執(zhí)行機(jī)構(gòu)原設(shè)計(jì)存在缺陷
2.3.1 執(zhí)行機(jī)構(gòu)理論上屬于平面連桿機(jī)構(gòu)范疇,而且是具有雙搖桿的鉸鏈四連桿。依相關(guān)設(shè)計(jì)理論為保證良好運(yùn)轉(zhuǎn),在滿足需要的前提下,設(shè)計(jì)時(shí)必須注意滿足相關(guān)規(guī)范,即連桿機(jī)構(gòu)的輸出*小傳動(dòng)角γmin具有較大值,中等及以上力矩負(fù)載規(guī)范要求γmin>40°,而原設(shè)計(jì)不滿足這一要求。原風(fēng)機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)測(cè)技術(shù)參數(shù)如下:
風(fēng)門搖桿a:400mm;
連桿b:820mm;
執(zhí)行器搖桿c:450mm;
機(jī)架d:825mm。
機(jī)構(gòu)工作示意圖見圖1,有關(guān)參數(shù)計(jì)算示意見圖2,具體運(yùn)行極限(全閉、全開)參數(shù)見表1。
表1 原執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)行兩極限位置參數(shù)
夾角名稱 | 風(fēng)門全關(guān)時(shí) | 風(fēng)門全關(guān)時(shí) | 總行程/(°) | |
兩搖桿與 | 風(fēng)門a | 40.09★ | -38.15★ | 78.60 |
執(zhí)行器c | 39.04 | -26.14 | 65.18 | |
桿件 | φ | 107.26 | 28.66 | - |
α1+α2 | 73.78 | 138.96 | - | |
γ | 76.18 | 21.40 | - |
注:表中★為實(shí)測(cè)參數(shù).
利用計(jì)算式:
由計(jì)算可知當(dāng)風(fēng)機(jī)風(fēng)門接近全開位置時(shí)(參見圖1),四連桿機(jī)構(gòu)傳遞載荷處于*不利狀態(tài),輸出傳動(dòng)角γmin=21.0°。這是造成實(shí)際中操作困難的重要原因。
2.3.2 原設(shè)計(jì)還導(dǎo)致風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度不足。從計(jì)算知(見表1)風(fēng)機(jī)搖桿α角度全行程為78.60°,百葉閥風(fēng)門從理論上講全行程應(yīng)為0~90°,而原設(shè)計(jì)實(shí)際開度僅為理論開度的87.3%(78.60÷9O×100%=87.3%),造成能源浪費(fèi)。
上述諸多問題,不僅嚴(yán)重影響該系統(tǒng)的除塵效率,造成各收塵點(diǎn)崗位粉塵超標(biāo),而且回顧歷史也是導(dǎo)致1998年該系統(tǒng)除塵主管嚴(yán)重積料坍塌、風(fēng)機(jī)發(fā)生重大事故的原因。同時(shí)執(zhí)行器的安裝位置,既不方便操作,又危及安全。進(jìn)行技術(shù)改造勢(shì)在必行。
3 改造設(shè)計(jì)
3.1 改造內(nèi)容
針對(duì)上述問題,2002年決定利用年修機(jī)會(huì)對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造。首先將原有DKJ-510型電動(dòng)執(zhí)行器改用DKJ-710規(guī)格。解決選型偏小、自鎖性能差的問題。
其次拆除+3.5m安裝平臺(tái),將執(zhí)行器移至±0.00平臺(tái)安裝,既便于操作同時(shí)又消除基礎(chǔ)單薄、穩(wěn)定性差、運(yùn)行振動(dòng)等缺陷。
基于上述考慮,以四連桿機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新設(shè)計(jì),內(nèi)容如下:
3.1.1 風(fēng)機(jī)風(fēng)門搖桿口α利舊;
3.1.2 電動(dòng)執(zhí)行器搖桿c重新制做,尺寸c仍取450mm,以確保風(fēng)門全行程之要求;
3.2 機(jī)構(gòu)連桿b、機(jī)架d及執(zhí)行器安裝位置確定
通過對(duì)風(fēng)門搖桿a開、關(guān)兩極限位置實(shí)地測(cè)量得到其位置參數(shù)(與水平線夾角)分別是-45°和40°(見圖3),角度全行程為85°,真實(shí)開度達(dá)到理論開度(90°)的94.44%,四連桿機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)將以此要求條件為前提進(jìn)行。
為了保證機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)中實(shí)現(xiàn)良好的傳動(dòng),依照相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范必須注意遵循機(jī)構(gòu)輸出桿a在總行程的中點(diǎn)附近時(shí),傳動(dòng)角獲得值(即γmax90°)這一原則。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,取電動(dòng)執(zhí)行器搖桿c轉(zhuǎn)動(dòng)中心O1點(diǎn)位置,為四連桿機(jī)構(gòu)所在平面內(nèi)相對(duì)于風(fēng)門搖桿a轉(zhuǎn)動(dòng)中心O點(diǎn)下方鉛垂線上。即OO1連線為一鉛垂線(機(jī)架桿d)。
依據(jù)標(biāo)高,取d=4130mm,搖桿口行程中點(diǎn)位置參數(shù)θ=-2.5°(見圖3),則連桿b
代入計(jì)算得到b=41l2.86mm。至此機(jī)構(gòu)各桿件尺寸初步確定如下:范要求(見表2)。
風(fēng)門搖桿a=400mm;
連桿b=4112.86mm;
執(zhí)行器搖桿c=450mm;
機(jī)架d=4130,mm。
結(jié)合圖2、圖3及前述計(jì)算式(1)(2),代入?yún)?shù)計(jì)算即可得到重新設(shè)計(jì)的機(jī)構(gòu)各運(yùn)行參數(shù)見表2。
表2 風(fēng)門執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)行兩極限位置參數(shù)
桿件間夾角 | 開度0(關(guān))時(shí)角度位置/(°) | 開度100%(全開)時(shí)角度位置/(°) |
φ | 130 | 45 |
α1+α2 | 52.40 | 126.06 |
γ | 50.70 | 43.88 |
3.3 機(jī)構(gòu)傳動(dòng)角驗(yàn)算
從分析可知執(zhí)行機(jī)構(gòu)在關(guān)閉及全開兩極限位置時(shí),傳動(dòng)角為*小值,此時(shí)桿件受力*為不利,利用前述計(jì)算式(3),代入各參數(shù)計(jì)算可得到γmin=50.70°,γmin開=43.88°;完全滿足γmin>40設(shè)計(jì)規(guī)范要求(見表2)。
結(jié)合改造設(shè)計(jì)后機(jī)構(gòu)工作示意圖(見圖3),得到執(zhí)行機(jī)構(gòu)與風(fēng)門開度對(duì)應(yīng)位置參數(shù),見表3。
表3 執(zhí)行機(jī)構(gòu)與風(fēng)門開度對(duì)應(yīng)位置(與水平線夾角)
對(duì)應(yīng)搖桿 | 開度0(關(guān))時(shí) | 開度50%(全開)時(shí)角度位置/(°) | 開度50%(全開)時(shí)角度位置/(°) | 總行程 |
風(fēng)門a | 40 | -2.5 | -45 | 85 |
執(zhí)行器c | 37.6 | 0 | -36.06 | 73.66 |
4 改造效果
2002年12月年修實(shí)施了上述技術(shù)改造,一周后年修結(jié)束即投入運(yùn)行至今,效果良好。改造前存在的諸多問題全部得到圓滿解決,既有利于安全生產(chǎn)、方便操作,又確保了除塵風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行,也為機(jī)尾除塵系統(tǒng)進(jìn)一步提高效率提供了良好的設(shè)備保障,達(dá)到了改造的目的。
原創(chuàng)作者:浙江金鋒自動(dòng)化儀表有限公司