產(chǎn)品展示
風電設(shè)備連接件斷裂失效分析解決方案制定 風電聯(lián)軸器斷裂失效分析質(zhì)量鑒定 風機塔筒倒塌失效分析原因鑒定
點擊次數(shù):0發(fā)布時間:2017/8/7 16:32:00

更新日期:2017/8/7 16:32:00
所 在 地:中國大陸
產(chǎn)品型號:
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
詳細內(nèi)容
(1):某科學院物理研究所:核能Ni-Cr-Mo耐蝕合金管道泄漏原因分析
(2)風機塔筒倒塌原因鑒定
隨著國內(nèi)外風電行業(yè)的不斷發(fā)展,風力發(fā)電機裝機總量不斷增加,風機塔筒質(zhì)量問題也不斷涌現(xiàn),特別是在近幾年,風機塔筒倒塌事件時有發(fā)生,為此我們專門針對風機塔筒倒塌事故原因進行了大量分析,并為各個風機生產(chǎn)以及發(fā)電機使用單位提供了眾多技術(shù)改進意見,從而為風機塔筒的安全運行提供了一份保障。
(3)25T弓形卸扣斷裂原因分析
2MW80m風電塔筒吊裝過程中,當起吊高度約40cm時,25T卸扣出現(xiàn)斷裂,造成部分現(xiàn)場設(shè)備損壞,嚴重影響安裝進度及安全。
經(jīng)分析,卸扣斷裂原因:
(1)在制造過程中,I斷口處產(chǎn)生月牙形外力損傷缺口,且卸扣熱處理效果不佳,晶粒度超出JB8112-1999標準要求,材料的韌性較低;
(2)吊裝過程中,I斷口損傷缺口處成為應(yīng)力集中點,當裂紋擴展至臨界值后瞬間斷裂;同時,由于卸扣承載力發(fā)生變化,在II斷口處產(chǎn)生大應(yīng)力脆斷
(4)風電聯(lián)軸器斷裂原因分析
風電用聯(lián)軸器用于連接風機加速此輪與發(fā)電機主軸。該批風電聯(lián)軸器共200臺,其中10臺使用約6個月后發(fā)生斷裂。聯(lián)軸器采用Q345B+35CrMo異種鋼焊接。
經(jīng)分析,聯(lián)軸器斷裂原因為:1)焊接接頭存在大量焊接缺欠,在35CrMo熱影響區(qū)形成脆硬相馬氏體組織;2)裂紋在焊接缺欠處萌生,并沿熱影響區(qū)附近擴展,呈沿晶特征;3)使用時,裂紋在周期性載荷作用下,以疲勞形式進一步擴展,當運行工作應(yīng)力大于焊縫剩余截面強度時聯(lián)軸器斷裂失效。
(5)各類風電設(shè)備連接件失效分析
隨著我國風電行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,風電塔筒出現(xiàn)的各類質(zhì)量問題日益突出,特別是連接塔筒、葉片、法蘭連接件以及焊接部位出現(xiàn)的問題越來越多,針對近些年出現(xiàn)的各類失效問題,我們對典型案例進行了匯總,主要斷裂形式和斷裂機制如下。
引起連接件失效的原因有多種,主要分為設(shè)計問題、原材料質(zhì)量問題、生產(chǎn)加工問題、安裝操作問題、維護保養(yǎng)問題、現(xiàn)場工況問題、自然災(zāi)害問題等。
(6)海上鉆井平臺高壓油缸試壓過程中缸體開裂失效原因分析;
1、外缸筒與缸底蓋焊縫根部存在氣孔缺欠,且焊縫、熱影響區(qū)存在馬氏體組織,增加材料脆性,在油壓試驗時,引起局部應(yīng)力集中而開裂。
2、外缸筒材質(zhì)中存在較高含量非金屬夾雜物及局部馬氏體組織,加速了外缸筒開裂。
(7)氫氣加熱爐爐管開裂原因分析
來樣為某化工廠苯加氫裝置中氫氣加熱爐爐管,長度約為520mm,外徑為101.6mm,厚度為6.3mm,開裂面為背火面,使用4年后發(fā)現(xiàn)開裂。
經(jīng)過對來樣進行宏觀分析、顯微組織分析、化學成分、SEM、EDS等各類檢測后綜合分析認為:該爐管是由點腐蝕引起的應(yīng)力腐蝕開裂失效。
.寶冶工程技術(shù)___風電設(shè)備連接件斷裂失效分析解決方案制定 風電聯(lián)軸器斷裂失效分析質(zhì)量鑒定 風機塔筒倒塌失效分析原因鑒定